案例4:TCL家网事业部精益改善

案例4TCL家网事业部精益改善

导入时间:2008-2011年,共三年时间;

管理水平:获评SONY(索尼)最佳供应商之一,同行效率最高。

(一)数字化改善效果

具体如表1-7所示。

1-7 数字化改善效果

改善项目

主要内容

改善幅度

主要改善成果

1.工厂综合效率持续改善

提升83.9%

2.SMT(表面贴装技术)人员配置优化改善

降低17.2%

3.SMT在制品数量低减改善

降低62.5%

4.降低面壳外观划伤减改善

降低98.9%

5.IC(集成电路)备料方法改善

降低70.9%

6.在库金额低减改善

库存金额降5.8%

1.人均月实施改善提案0.87件,员工参与率达到79.3%

2.事业部整体效率(含间接部门)由4.71台提升到8.12台,效率提升83.9%,年节省直接人工费××××万元

 

(二)客户评价

全员参与效率改善,工厂全员每人每小时产出由改善前的4.71台,到改善后的8.12台,提高83.9%。这个数据的意义在于:每人每小时比原来多生产了3.41台机器,一个月26天就比原来多生产了180万台机器!而生产出180万台机器则是需要整整26条生产线、约935个人才能完成的任务!

如果一个人每年按3000元的标准成本核算,省下的直接人工成本就很惊人。

通过推进精益管理,我们使所有的线长和多能工都会熟练应用LOB(生产线平衡);培养了一大批IE能手;让全部员工掌握了动作浪费的发现和改善方法......